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国内海上首套高含气井电潜泵在渤中19-2油田D1H井成功投用,适应油井含气量高达70%,显著提升电潜泵机组在高含气井况下的性能,为海上油田高效开发提供强劲动力。

中新网天津1月7日电(记者王君妍)1月7日,中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司传来喜讯,国内海上首套高含气井电潜泵在渤中19-2油田D1H井成功投用。这款电潜泵的创新之处在于其适应油井含气量高达70%的上限,相较于传统电潜泵,其含气量处理能力提升了一半以上。

图为首套高含气井电潜泵。(中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司供图)

随着海上油田开采的深入,复杂井况如高含气、出砂等对海洋石油开采的核心设备——电潜泵带来了前所未有的挑战。传统电潜泵机组中的油气分离器,其运行上限仅为含气量25%。一旦超过这一界限,气体容易形成大气团,导致电潜泵气锁,严重影响其运行寿命。

中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司的研发团队经过两年的不懈努力,经过上百次实验,终于成功研制出国内海上首套气体处理泵。这款泵通过快速剪切气泡,使气泡直径大幅减小,有效防止气体在电潜泵内聚集形成气塞。在串联该气体处理泵后,电潜泵机组的运行含气量上限成功提升至70%,使得电潜泵机组在高含气井况下的性能得到显著提升,为海上油田的高效开发提供了强有力的支持。

相关负责人表示,面对海上油田生产中高能耗、高温、高含气等难题,中国海油不断加强复杂井况人工举升(机械采油)技术研究,并陆续推出了永磁电潜泵、高密度电机、高温电潜泵等一系列高精尖产品,为海上油田的增储上产提供了有力支撑。

(文章来源:中国新闻网)